2017年3月,為解決海蓉藥業公用工程車間設備管理的相關問題,揚子江“狼牙”QC小組成立了。8月,車間DZH-120B自動裝盒機由于設備運行不穩定,在運行過程中多次出現停機現象,導致單批次生產總工時延長,員工總是加班。那段時間,大家很是懊惱,不斷地調試設備,但總是解決一個問題,又會出現另外一個新的問題,從車間管理人員到一線操作員工都感到深深的焦慮。
 
車間領導決定,讓剛剛成立的“狼牙”QC小組,將這個難題作為一次攻關活動,利用科學的方法解決設備問題。那時候,該QC小組只有5個人,有部門領導,有一線工人,面對難題大家暗暗發誓,一定要啃下這塊“硬 骨頭”。
 
一開始,“狼牙”QC小組活動進展得并不順利,在統計分析了2017年6月到7月的數據后,發現自動裝盒機的故障率竟然高達14.9%。這個結果出乎意料,小組成員通過試機的方法,分析導致設備運行中停機的各種原因,并利用排列圖進行分析,得出了導致設備故障的3項癥結問題,分別是封盒不嚴、紙盒掉落、說明書掉落。通過計算,只要將這三項問題解決61%,便可將故障停機率降至2%。小組決定將設備故障停機率降至2%作為此次QC小組活動的目標。
 
選定目標以后,一切似乎變得豁然開朗,小組成員邀請車間有豐富設備管理經驗的老師傅,以及生產相關人員開展頭腦風暴,利用關聯圖進行分解,最終找到10個末端因素。隨后,大家通過現場試機、調查驗證等多種方式,逐一對末端因素進行驗證,最終確定了影響自動裝盒機故障的3個主要因素。
 
針對這3個主要因素,課題攻關小組多次開會討論,最終確定了對策實施表,通過優選法等QC工具,按照對策實施表的計劃,一步一步實施。在開展對策實施的時候,每人抱著一本QC工具運用的書,琢磨了整整3天,才摸出一點門道。是一次性計算N多組,還是先計算出1組,做出結果后再次選擇?小組成員各執己見。最終,商量決定選取先計算1組值、試驗后再看結果的方式開展。理清了思路以后,大家很快得到了想要的結果。

        團隊的力量是強大的,憑借著科學的方法和團結的力量,“狼牙”QC小組最終解決了DZH-120B自動裝盒機故障率高的問題,成功地將故障率從14.9%降低至2.0%,大大提高了生產效率。當這些整整齊齊的藥盒出現在終端市場時,已不再僅僅是一個個藥盒,它就像一塊活招牌,彰顯著揚子江的質量管理水平。“狼牙”QC小組,將繼續在創新至善、高質量發展的道路上前行。


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